从4小时到5分钟!潞安化工集团古城煤矿“井下微创新”撬动掘进效率跃升
更新时间:2025-03-21 来源:潞安化工
近日,由潞安化工集团古城煤矿综掘一(1)队制作的“快速断钻杆取出装置”通过“实战”检验——钻杆断裂处理时间从传统4小时以上压缩至5-10分钟,效率提升96%,单个钻机头月均节省成本1600元。这项成本不足千元的“小发明”,成功破解“断杆卡脖子”难题,为基层创新提供了低成本技术路径。
“过去处理一根断杆,相当于打一场‘矿井游击战’。”综掘一(1)队技术员张碧显回忆道。随着矿井推进液压锚杆钻车普及,因钻机角度偏差与超高扭矩导致的钻杆断裂问题日益凸显——断裂发生率高达每周10次左右,且90%集中于钻机插口处。按照传统处理流程,工人需将20多斤重的钻机头拆卸升井,由地面工作人员用专业设备取出断杆后再重新下井安装,单次作业耗时超4小时,设备运输途中磕碰损耗率更高达15%。
“掘进进度总是被断杆事故严重拖慢。”机电队长范发勇算了一笔账:一个标准作业面每月因断杆导致的无效工时累计超50小时,相当于少推进120米巷道,直接损失逾10万元。
转机来自一次井下午餐时的观察。“既然钻杆是空心的,能不能像‘钓鱼’一样把断杆‘拽’出来?”张碧显从鱼线轮原理获得启发,针对钻杆空心结构易打孔的特性,设计出“断丝取出器+锚杆拉拔仪”组合装置,规避了设备二次拆装风险。
“这个装置考验的是‘四两拨千斤’的巧劲。”综掘一(1)队工房班长赵永芳透露,工房技术人员历时一个月完成20次井下原型测试,最终将断杆取出成功率提升至98%。
该装置投入使用后,效果立竿见影。在西翼1#回风大巷的应用数据显示,工作人员处理单次断杆作业从平均240分钟降至8分钟,有效掘进时长日均增加3小时,效率大幅跃升。同时,钻机头拆卸频率降低80%,年维护费用下降34%,单台设备寿命延长2.3年。
“每一米掘进,都是创新的赛道。这项小创新的价值不仅在于提高效率,更验证了‘现场问题导向’创新模式的有效性。”综掘一(1)队队长焦若珂介绍说。(艳丽 侯佳琳 原亮)
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